高溫箱式電阻爐存在問題及解決方案
時間:2017-02-27 作者:小編 點擊:次
a. 40—16型硅鉬棒爐配有R JX 一15控溫儀組成 的控溫裝置 ,其特點是價格低 ,儀表內裝有晶閘管觸發電路可 以直接觸發晶閘管,配品閘管即可構成調壓 電路 ( 電路圖見圖1 ) 。

a. 這種 控溫裝置 的電路雖簡單 ,但存在 i 個 問題 :
b. 15控溫儀表控制的是晶閘管的導通角,即輸 出 電壓 ,不 能 直 接 控 制 電流 因此;在 升 溫時 ,為了使 電流在允許的范圍內 ,低溫段要求手動控制 ,N 9oo~c左右才能切換為自動控制,這一過程約需20小 時 ,要操 作人 員24小 時值 守 ,每 隔幾分 鐘要手動調節儀表輸出實用性較差操作人員勞 動強度大。
c. 2 ) 功率 因 素 低 ;交 流 調 壓 電路 功 率 因 素COS / (V 為變 壓器輸 出 電壓 ,V i=140V ) ,開始升溫時 ,電壓V 6V ,I=70A ,COS =0.043。
d. 3 ) 晶 閘管 導通 角 0 小 ,峰值 電流 大:V =6V ,根據 V i ( 1一COS 0 ) /2得 COS 0 = 1—2,0 =24。
e. ( 1.33 m g) ,通過晶閘管的峰值電流為1 040 A ,超過KP 300 A 晶閘管全導通 時的額定峰值 電流 (840 A ) 。
f. 為了解決 硅 鉬棒 爐控 溫裝 置存 在 的問題 ,決 定用 技 術 中心熱 處 理 現有 的箱式電阻爐控溫系統一 9000E控制器來 實現上述要求 。
g. 9 000E是美 國霍尼韋爾公司開發的一種開放型 、精度高 、功能全的小型控制系統 ,能控 ~1 J32回路 。
h. 技術 中心熱處理現有的箱式電阻爐控溫系統 是以9 000E控制器為核心構成的集中控 制系統 ,按 同時控制8臺電阻爐設計 ,于 1993年投入使用至今 ,1994年通過驗 收。對于第 一 個 問題 ,采 用溫 度一 電流 串級控 制方案解決 ,溫度一電流串級控制是用 兩個PLD 控制回路實現溫度 ,電流 的準確 控制 ,它不僅滿足了硅鉬棒爐的工作電流控制在規定的范圍,還降低了電網的波動 ,控制信號與晶閘管調壓輸 出的非線性帶來的擾動 ,能達到 比較理想 的效果 。
i. 對于存 在 的第二 、三個 問題 ,由于硅鉬棒 爐 _亡作電流較大,希望盡量利用現有元器件,因此主電路作如下改動 :晶閘管調壓 電路改為全波/橋式可控整流電路 ,采用直流供電的優點是 :直流電流檢測容易,串接電抗器能增加晶閘管的導通時間,降低流過晶閘管的峰值電流在輸 出電壓小于60 V時采用全波可控整流電路 ,否則切換為橋式可控整流電路 。
j. 2 ) 在輸出電壓小于30 V時 ,變壓器輸入 電壓為220 V ,大于30 V后切換 為380 V ,切換控制全部由9 000E 自動完成。
k. 根據上述要求 ,我重新進行了系統設計9 000E控制軟件,顯示操作畫面及趨勢圖等設計。

a. 這種 控溫裝置 的電路雖簡單 ,但存在 i 個 問題 :
b. 15控溫儀表控制的是晶閘管的導通角,即輸 出 電壓 ,不 能 直 接 控 制 電流 因此;在 升 溫時 ,為了使 電流在允許的范圍內 ,低溫段要求手動控制 ,N 9oo~c左右才能切換為自動控制,這一過程約需20小 時 ,要操 作人 員24小 時值 守 ,每 隔幾分 鐘要手動調節儀表輸出實用性較差操作人員勞 動強度大。
c. 2 ) 功率 因 素 低 ;交 流 調 壓 電路 功 率 因 素COS / (V 為變 壓器輸 出 電壓 ,V i=140V ) ,開始升溫時 ,電壓V 6V ,I=70A ,COS =0.043。
d. 3 ) 晶 閘管 導通 角 0 小 ,峰值 電流 大:V =6V ,根據 V i ( 1一COS 0 ) /2得 COS 0 = 1—2,0 =24。
e. ( 1.33 m g) ,通過晶閘管的峰值電流為1 040 A ,超過KP 300 A 晶閘管全導通 時的額定峰值 電流 (840 A ) 。
f. 為了解決 硅 鉬棒 爐控 溫裝 置存 在 的問題 ,決 定用 技 術 中心熱 處 理 現有 的箱式電阻爐控溫系統一 9000E控制器來 實現上述要求 。
g. 9 000E是美 國霍尼韋爾公司開發的一種開放型 、精度高 、功能全的小型控制系統 ,能控 ~1 J32回路 。
h. 技術 中心熱處理現有的箱式電阻爐控溫系統 是以9 000E控制器為核心構成的集中控 制系統 ,按 同時控制8臺電阻爐設計 ,于 1993年投入使用至今 ,1994年通過驗 收。對于第 一 個 問題 ,采 用溫 度一 電流 串級控 制方案解決 ,溫度一電流串級控制是用 兩個PLD 控制回路實現溫度 ,電流 的準確 控制 ,它不僅滿足了硅鉬棒爐的工作電流控制在規定的范圍,還降低了電網的波動 ,控制信號與晶閘管調壓輸 出的非線性帶來的擾動 ,能達到 比較理想 的效果 。
i. 對于存 在 的第二 、三個 問題 ,由于硅鉬棒 爐 _亡作電流較大,希望盡量利用現有元器件,因此主電路作如下改動 :晶閘管調壓 電路改為全波/橋式可控整流電路 ,采用直流供電的優點是 :直流電流檢測容易,串接電抗器能增加晶閘管的導通時間,降低流過晶閘管的峰值電流在輸 出電壓小于60 V時采用全波可控整流電路 ,否則切換為橋式可控整流電路 。
j. 2 ) 在輸出電壓小于30 V時 ,變壓器輸入 電壓為220 V ,大于30 V后切換 為380 V ,切換控制全部由9 000E 自動完成。
k. 根據上述要求 ,我重新進行了系統設計9 000E控制軟件,顯示操作畫面及趨勢圖等設計。