脫泡是粘膠纖維生產中制膠工藝的一道環節,其目的是最大限度地減少紡絲粘膠中的氣泡含量,從而降低粘膠纖維中毛絲的生成。脫泡質量的好壞直接關系到紡絲可紡性、筒子可打性,進而影響產品質量等級。
實際生產中,膠水真空脫泡機粘膠不論是采用靜止脫泡還是連續脫泡,除了脫泡時間外,抽真空時的真空度也是衡量脫泡質量好壞的重要指標;其測量方法通常采用真空表或
u型壓力計直測 法。當表中指示的真空度出現低于工藝要求的讀數時,一般采取檢查抽真空設備有無漏點的辦法解決,這種辦法有時起作用.有
時不大起作用。
現在測量的真空度是基于外界大氣壓不變或變化不大時的相對值,非真正意義的真空度負壓強。
而我們周圍的大氣壓是隨時在變化的,為此我做了大氣壓跟蹤對比測量
(采用空盒式氣壓表及u型水銀壓力計),以丹東地區九七年每天早七時為例,室內外氣壓值最高時(97年 1月 8日 )達到 1041hpa,相當于
781 mraHg柱,最低值 (6月 19日)只有 998hpa,相當于 748mmHg柱 ,相差 33mmHg柱
;而一天中的氣壓值也不盡相同,早七點氣壓為 1013hl~,中午 l點為 1004hl~,晚七點為 1001hl~,早晚相差
12hl~,即9nur~柱。以下繪出 97年 8月 15日至 9月 29日早 七時大氣壓及 u型真空計顯示益線圖 (圖一)。
從圖一中可以看出兩條益線變化趨勢極為接近,再取二者之差繪出圖二,基本上是一條不變的直線了,而這種值才是真正的真空度一負壓強的代表,才是我們實際生產中的所要控制的。負壓強越?。婵斩仍浇咏髿鈮褐担撆菪Ч胶谩?br/> 因此,我們認為現實生產中真空度的測量要引人大氣壓作為參照.取其差值作為衡量脫泡效果好壞的依據。
經過一年多實踐應用,當出現差值偏離直線時,我們找出 設備出現的問題或管路泄漏的現象,對出現超出 760mmHg柱 真空表讀數時也就見 “怪 不怪了。
在粘膠脫泡工藝中,除了根據真空度的真實值調整脫泡時間外,為提高脫泡質量生產中還要注意以下幾點:
①注意保證真空系統的密閉性,包括管路、閥門、設備等,只有密封好了,才能發揮抽真空設備的真實性能。
②采用更高效的抽真空設備,目前國內較好真空設備如高效真空泵可提高真空度 10ranHg 柱以上。其缺點是能耗大、造價高。
③采用水環真空泵和水噴射泵時,其介質水的溫度也應盡可能低一些,因為當真空泵抽真空達到一定平衡狀態后,影響其真空度 (或負壓強)的直接因素是其飽合蒸汽壓,而其值與水溫有直接關系。